关键词:
电弧增材制造
高氮钢
熔滴过渡
超声振动
摘要:
高氮钢作为一种成本低、强度高、耐腐蚀性好、生物相容性好的材料,在防护装甲、发电机护环、医疗器械等领域的应用日益广泛,近年来发展尤为迅速。传统的高氮钢制造方法成本较高且工艺复杂,而采用电弧增材制造高氮钢构件的方法可以在降低设备成本的同时获得较高的沉积效率,因此也逐渐成为研究的热点。本文主要利用MIG方法进行高氮钢增材制造,在其熔滴过渡过程中,氮原子会形成氮分子,进而产生氮气泡,随着氮气泡的不断产生和聚集,熔滴不断膨胀直至产生爆破现象,造成了严重的氮损失问题。针对上述问题,受到高压吹氮法制造原理的启发,本文提出一种超声复合MIG增材的方法,利用超声波振动所产生的超声辐射力来抑制熔滴过渡时氮气的逸出,减少固溶氮损失;超声振动的稳态空化过程会加快熔池中氮气泡的逸出,有利于减少增材体的氮气孔改善其力学性能。本文利用氮含量0.35%和0.70%的高氮钢焊丝,对常规MIG和超声复合MIG下的熔滴过渡行为进行了研究,得出了能够抑制氮逸出行为的最佳匹配焊接参数和超声参数,并应用于高氮钢电弧增材制造中,研究了构件的含氮量、组织和力学性能。
首先,利用0.35%含氮焊丝进行了MIG单道堆焊实验,找到最佳成形参数区间,并使用高速摄像机拍摄了两种焊丝在不同焊接工艺参数下熔滴过渡行为变化并作对比。实验后发现0.35%含氮焊丝无论在短路过渡还是在滴状过渡情况下,熔滴均存在大尺寸膨胀和爆破的现象,一个周期一般只发生一次,随着送丝速度的提高,短路过渡频率增大,滴状过渡周期缩短,熔滴膨胀尺寸会有一定的减小,爆炸次数也会有所减少;对于0.70%的含氮焊丝,熔滴发生大尺寸膨胀和爆破的现象更频繁和剧烈,一个熔滴过渡周期会存在多次氮逸出现象,且提高送丝速度后其熔滴过渡行为变化不明显。
进行了超声复合MIG熔滴过渡行为研究,首先利用控制变量法对0.35%含氮焊丝进行实验,探究超声发射端高度对电弧形态的影响,阐明在第一、第二谐振高度下超声输出功率对短路过渡、滴状过渡行为的影响规律,揭示超声对熔滴过渡行为的影响机理。实验发现超声输出功率越大,对抑制熔滴的氮逸出现象的效果越好,熔滴过渡过程也更稳定,适当的增加送丝速度可以在较小的超声输出功率下达到抑制效果。对0.70%含氮焊丝的熔滴过渡行为研究,发现适合0.35%含氮焊丝的工艺参数不适用于0.70%含氮焊丝,通过工艺参数优化,进一步提高送丝速度并匹配大超声功率,才能使其达到抑制氮逸出的效果。
对超声复合MIG熔滴过渡行为机理进行了分析。由分析得,在慢送丝速度下电磁力较小,熔滴在焊丝端部停留时间较长,熔滴内部氮气积累量较多,此时复合超声难以抑制熔滴的膨胀、爆破现象。在中等、快送丝速度下,电磁力增大,复合超声后短路过渡频率加快,熔滴来不及发生膨胀就和熔池接触;滴状过渡周期变短,熔滴脱离焊丝时内部氮气聚集量少,其来不及发生膨胀就进入到熔池内部,固溶氮转变成氮气分子的比例低,氮损失减少。
利用两种含氮量焊丝进行了MIG增材实验,对常规MIG和超声复合MIG构件的成形、含氮量、组织、力学性能进行了分析,对于超声发射端高度,在短路过渡、滴状过渡分别采用第一、第二谐振高度。对比分析后发现,0.35%含氮焊丝复合超声的增材构件成形较好,无宏观气孔;由于焊丝本身氮含量较低,氮含量最多提升到0.33%,只提升了0.02%;组织明显细化,抗拉强度提高了约50MPa,延伸率提高了27%,硬度值变化不大。0.70%含氮焊丝在焊接电压24.5V的短路过渡形式下复合超声后,增材构件宏观气孔较多,氮含量减少了0.07%;在焊接电压28V和30V两种滴状过渡形式下复合超声后,宏观气孔减少,增材构件的氮含量分别提升了0.1%和0.14%。这几组构件在复合超声前后氮含量变化规律存在差异,其主要原因不是熔滴过渡形式的不同或复合超声前后熔滴过渡形式的转变,而是超声发射端高度不同,导致对熔池振荡的剧烈程度不同。对于短路过渡情况,在第一谐振高度下的超声振动会加剧熔池氮损失;而对于滴状过渡情况,在第二谐振高度下的熔池氮损失相对较少,且固溶氮含量的提升使得构件组织中铁素体相尺寸明显变小、含量减少一半以上,抗拉强度提高了100MPa以上,延伸率提高了5%到10%,硬度值提高了25%以上。所有增材构件的断裂形式均为韧性断裂。