关键词:
打磨机器人
S曲线
输入整形器
模糊PID
模态分析
摘要:
随着工业科技的不断进步和制造业的快速发展,零件的设计逐渐朝着大尺寸、高纵横比和复杂结构的方向发展。打磨工艺作为零件加工的最后一道工序,决定了产品表面质量。近年来,为能在提高生产效率和工作质量的同时降低操作风险与成本,制造企业致力于采用工业机器人代替生产工人完成金属焊缝磨抛工作。工业机器人具有高度的自动化和精确性,可进行连续磨抛作业,提高了生产效率和工作质量。此外,机器人作业具有较低的操作风险,解决工人的安全和健康问题。因此,本文设计了一种悬臂式焊缝打磨机器人以适应不同尺寸工件的表面磨抛作业。
首先,本文设计并搭建了悬臂式焊缝打磨机器人机械结构。针对立方框架外表面自动打磨的要求,通过对比六自由度工业机器人、龙门架机械臂与悬臂式机械臂的优缺点,本文采用了悬臂式机械臂连接,并设计主轴调节机构传动方案,实现被动柔顺力控制末端装置的组成,最后完成驱动器电机选型计算。随后基于改进D-H方法建立了机器人运动学模型,在正运动学求解的基础上,分析所设计机器人的工作空间,验证了机构设计的合理性。
其次,本文构建了机器人控制系统并展开前馈抑振方法研究。首先设计了PC+PLC上下位机的控制系统硬件架构,实现软件模块的设计,并完成相关硬件选型;最后依据自动打磨系统的功能需要,上位机在Qt环境下实现多线程控制数据交互,下位机基于周期与中断程序规划打磨流程。对悬臂式机器人前馈抑振方法进行研究,分析机械臂柔性关节振动频率与结构参数关系,得到系统振动频率随位置参数变化规律。根据悬臂式机器人固有频率分布特性设计不对称S曲线,计算实现零振动、零振动微分、极不敏感输入整形器,为后续焊缝切向打磨轨迹柔顺提供理论支撑。
然后,本文设计了打磨过程的主动柔顺力控制方法。首先建立传统打磨力方程,基于机器人刚度不足问题,通过打磨实验结果分析,设计改进的机器人打磨力方程,并对力被动柔顺装置的实现进行分析。其次,设计离散位置型PID控制器,针对打磨过程非线性时变特性,进一步设计模糊自适应PID控制器实现对力的柔顺控制。
最后,对本文的理论方法进行仿真与实验验证。从切向前馈抑振和法向主动柔顺力控制两个角度展开实验。仿真验证了前馈控制的抑振效果与鲁棒性。对机器人进行锤击模态分析,得到了固有频率与位置参数的线性关系式,将匀速、S曲线与EI整形器输入的系统加速度响应进行对比,通过实验得出不对称S曲线前馈控制方法在悬臂式机器人振动抑制上具有良好的抑振效果与鲁棒性。仿真结果表明模糊PID在外力扰动与噪声干扰下拥有更好的动态响应与稳定性。对Q235回型钢进行表面打磨对比实验,结果表明,模糊PID恒力控制方法在非线性时变的打磨力控制系统中有良好的力跟随性能,证明所设计自动打磨机器人系统满足打磨需求。